核心提示:“及时组织相关人员研究解决新转炉风机憋压的问题,保证煤气回收系统设备正常运行,延长转炉煤气回收时间。”日前,攀钢钒炼钢厂通报了今年该厂第62期能源监察情况,对转炉煤气回收出现的问题提出了整改要求,力保持续“绿色冶炼”能力。
“及时组织相关人员研究解决新转炉风机憋压的问题,保证煤气回收系统设备正常运行,延长转炉煤气回收时间。”日前,攀钢钒炼钢厂通报了今年该厂第62期能源监察情况,对转炉煤气回收出现的问题提出了整改要求,力保持续“绿色冶炼”能力。
据了解,该厂今年通过完善精细化管理和推进标准化操作,转炉煤气回收成效显著,直接回收效益突破2800万元,全厂综合能耗降低12.9公斤标准煤/吨钢。
该厂强化煤气回收操作管理,下发了转炉煤气回收操作要点,对降罩、加废钢、吹炼、回收等操作环节进一步规范;加强设备维护管理,尤其针对分析仪误差问题进行对比分析和参数调整,使设备故障率大幅度降低、分析仪检测误差缩小;保证冷却系统安全稳定运行,确保烟气温度达标;老转炉风机房和净汽化岗位统一控制,保证了煤气回收和环保除尘效果。
该厂还通过日常报表监控、定期取样化验、异常分析处理、完善回收制度等措施,保证了回收系统的安全稳定运行和煤气回收量的提升。
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